公司新聞
新聞資訊 News
家紡成品車間盤點“我與效益提升”
來源:未知 作者:news發(fā)布日期:2021-08-05 10:28
導(dǎo)讀:日前,家紡成品車間完成了對七月份及今年以來響應(yīng)公司開展“我與效益提升”工作的成效“盤點”,降低產(chǎn)品換殘、床單套后整優(yōu)化流程、面料使用節(jié)約挖潛等項目成為新的亮點。
圖為裁剪工段主管凌建祿(右)在與開剪驗布工徐文成(中)、高洪波討論面料使用改進。
日前,家紡成品車間完成了對七月份及今年以來響應(yīng)公司開展“我與效益提升”工作的成效“盤點”,降低產(chǎn)品換殘、床單套后整優(yōu)化流程、面料使用節(jié)約挖潛等項目成為新的亮點,為家紡成品車間“我與效益提升”工作取得實實在在的成效,提供了值得總結(jié)的項目內(nèi)容。
家紡成品車間“降低產(chǎn)品換殘,由原來的每月?lián)Q殘率0.41%的基礎(chǔ)上降低20%”的項目,目標控制點提報人凌建祿提供的經(jīng)過車間審驗后的數(shù)據(jù)顯示:七月間的換殘率為0.144%。比前期降低了0.266%,節(jié)約成本達65968元。凌建祿作為“二等面料使用節(jié)約挖潛”的項目目標控制點提報人,很高興自己負責的這個項目也取得了較大收獲,他們根據(jù)面料的實際情況科學(xué)開裁,七月份領(lǐng)用二等面料3102.9米,實現(xiàn)挖潛37215元。
由趙艷紅、趙陽作為提報人的“床單套后整優(yōu)化流程”項目,其生產(chǎn)床單套(特殊產(chǎn)品及單包產(chǎn)品除外)2輪班過檢針、稱重從裝箱調(diào)至包裝,減少搬運,節(jié)省了人工。七月份,納入考核的床單套包裝、裝箱、檢針減少搬運63789套,節(jié)省人工費用為19143元。與此同時,“降低產(chǎn)品沾污”項目,改進前每月沾污產(chǎn)生成本3955元;7月份通過改進控制降低了81.4%,挖潛增效3219.70元。以王麗燕為提報人的“更改漢麻、純麻網(wǎng)單床單套布袋工藝”項目,由水洗成品改為水洗面料,在節(jié)約用工方面亦產(chǎn)生收效。
家紡成品車間主任董魯波綜合算了一下,家紡成品車間七月份的階段性項目推進取得收益12.64萬元。這說明只要用心思考改進、用力推動改進,就會帶來改進成效。他同時談到本車間在后續(xù)推動“我與效益提升”工作中,要更多關(guān)注到“月平均返工次數(shù)降低”、“絎繡機面料接頭挖潛”等已經(jīng)明確提報目標控制點但尚未產(chǎn)生實效的項目上。
(責任編輯:news)